為了保護(hù)水泥機械設(shè)備,在設(shè)備傳動系統(tǒng)中經(jīng)常設(shè)置液力耦合器實現(xiàn)柔性啟動,減少啟動設(shè)備時的沖擊。但實際運行中,液力耦合器存在容易漏油等問題。由于磁力傳動是目前實現(xiàn)安全可靠與節(jié)能降耗雙重指標(biāo)的一項新興技術(shù)與理想的綠色產(chǎn)品。因此,常山南方水泥有限公司(以下簡稱常山南方)在輥壓機傳動中采用了磁力耦合器這種新型柔性保護(hù)裝置,運行效果很好。
1問題的提出
常山南方Φ4.2m×11.5m水泥磨配套RP120-80輥壓機(洛陽中信重工生產(chǎn)),輥壓機的兩臺減速機型號:GZLP950C,速比7.2,輸入轉(zhuǎn)速1485r/min,輸入扭矩23612N·m,兩臺電動機型號:YKK450-2-4(4極),功率500kW,電壓10000V。在每臺減速機輸入軸上安裝一只型號為HC66-15的液力耦合器,作為柔性啟動裝置。自2005年10月生產(chǎn)以來,由于輥壓機運行振動較大,液力耦合器故障頻發(fā)。我們多方查找原因,分析認(rèn)為是因為安裝在減速機高速軸上的液力耦合器加上油液的質(zhì)量超過200kg,給減速機高速軸附加了一個彎矩,對高速軸軸承運行造成一定影響,使減速機高速軸故障頻發(fā)并且漏油;同時系統(tǒng)超負(fù)荷后,液力耦合器易熔塞合金熔化,油液噴出,導(dǎo)致系統(tǒng)停機,不僅對環(huán)境造成污染,油液浪費,而且每次處理時間要在2h以上,造成輥壓機與磨機聯(lián)動率低,制約了水泥磨正常生產(chǎn)。
常山南方也曾參照其他廠家生產(chǎn)的輥壓機傳動系統(tǒng)配置(配置電動機為6極,轉(zhuǎn)速1000r/min),取消了輥壓機液力耦合器,但開機運行后,對減速機和電動機沖擊太大,造成減速機高速級殼體碎裂的惡性設(shè)備事故,被迫重新安裝液力耦合器。
2磁力耦合器的結(jié)構(gòu)及原理
2.1結(jié)構(gòu)原理
磁力耦合器由磁轉(zhuǎn)盤和轉(zhuǎn)體籠(感應(yīng)籠)這兩個無物理接觸的獨立部件構(gòu)成,它們間的相對運動,會在轉(zhuǎn)體籠中產(chǎn)生渦流,在渦流產(chǎn)生的磁場中,兩個部件相互吸引,從而傳遞力矩。兩個部件間靠磁力進(jìn)行柔性連接,無接觸,也就無磨損。磁力耦合器通過調(diào)節(jié)磁轉(zhuǎn)盤和轉(zhuǎn)體籠的間隙來實現(xiàn)軸扭矩的變化,間隙越小,兩個部件間的磁力越強。
2.2控制原理
磁力耦合器運行以磁力作為傳遞力,不存在接觸,屬于柔性連接。為使磁力耦合器真正能起到過載保護(hù)作用,在運行中根據(jù)需要調(diào)整磁力盤間隙,使之達(dá)到所需電流時自動脫離。
1)靜態(tài)間隙調(diào)整
靜態(tài)間隙調(diào)整是指在安裝或裝配磁力耦合器過程中,通過在間隙支撐板間增減墊片,設(shè)定磁轉(zhuǎn)盤和轉(zhuǎn)體籠之間的間隙(如圖2標(biāo)注a),來設(shè)定磁力耦合器啟動力矩和保護(hù)力矩。
2)運行中磁轉(zhuǎn)盤間隙自動調(diào)整
兩個磁轉(zhuǎn)盤安裝在轉(zhuǎn)體軸上,可以沿軸向作一定的相對移動。磁轉(zhuǎn)盤在圓周方向能傳遞的轉(zhuǎn)矩是在設(shè)定范圍內(nèi),當(dāng)轉(zhuǎn)矩大于一定范圍后,由于滑差和感應(yīng)磁場的變化,轉(zhuǎn)體在圓周方向傳遞的力將產(chǎn)生軸向斥力,把磁轉(zhuǎn)盤推向遠(yuǎn)離轉(zhuǎn)體籠的方向,實現(xiàn)斷開負(fù)載并保護(hù)設(shè)備的目的。
2.3磁力耦合器的優(yōu)點
1)傳遞效率高,可達(dá)98%以上,從而節(jié)約能源,減少浪費;
2)維護(hù)工作量小,維護(hù)費用極低,使用壽命長;
3)磁轉(zhuǎn)盤和轉(zhuǎn)體籠(感應(yīng)籠)間隙的存在,容許輸入和輸出軸不對正,同時可以吸收振動;
4)在負(fù)載堵轉(zhuǎn)或過載情況下,耦合器可以切斷負(fù)載輸出,從而保護(hù)電動機和減速機;
5)提高電動機的啟動能力,減少沖擊和振動;
6)結(jié)構(gòu)簡單,適應(yīng)各種惡劣環(huán)境,運行中對環(huán)境無污染,不產(chǎn)生諧波;
7)體積小,安裝方便;
8)過載保護(hù)后恢復(fù)時間短,縮短了故障停機時間。
3技術(shù)方案
1)由于輥壓機傳動系統(tǒng)中設(shè)置有可伸縮式萬向節(jié),因此安裝磁力耦合器時,兩側(cè)必須為相對固定的基礎(chǔ)。通過現(xiàn)場測量,需在電動機旁澆灌混凝土地基礎(chǔ),在基礎(chǔ)上設(shè)置軸承座,將磁力耦合器安裝于軸承座與電動機之間,軸承座再通過可伸縮式萬向節(jié)與減速機相連,從而實現(xiàn)輥壓機的傳動。基礎(chǔ)可在生產(chǎn)時進(jìn)行施工及保養(yǎng),*不會影響生產(chǎn)。
2)原液力耦合器是直接安裝在輥壓機高速軸上,擠壓輥帶動減速機頻繁移動,液力耦合器也隨之一起運動,這樣容易造成傳動系統(tǒng)的振動。現(xiàn)在方案是把磁力耦合器安裝電動機軸上,從動端安裝在專門制作的支撐裝置上,該支撐裝置放在新增混凝土基礎(chǔ)上,大部分重量直接由支撐負(fù)擔(dān),萬向節(jié)與減速機及支撐端相連,磁力耦合器運行中不會移動,大大減小了傳動系統(tǒng)的振動。
3)為使保養(yǎng)主電動機時拆裝磁力耦合器方便、快捷,磁力耦合器與電動機間、磁力耦合器與減速機或軸承座間設(shè)計為脹套連接,檢修電動機時,只要把脹套擰松,輕輕退下即可把磁力耦合器與電動機分離。
4實際應(yīng)用效果
1)改造前,輥壓機進(jìn)異物時,液力耦合器是通過易熔塞爆來實現(xiàn)過載保護(hù),事后,需更換易熔塞,重新加油后才能恢復(fù)生產(chǎn),處理故障時間約2h。2014年1月改造后,當(dāng)過載時,磁力耦合器的磁轉(zhuǎn)盤將在軸向產(chǎn)生大的相對移動,從而自動切斷負(fù)載,實現(xiàn)保護(hù)電動機和減速機的功能。保護(hù)動作后,只需停機后再開機便可恢復(fù)生產(chǎn),每次僅需5min,大大縮短了輥壓機故障停機時間。
2)解決了以往輥壓機過載時液力耦合器易熔塞爆、漏油等故障,減少油品使用和對環(huán)境的污染。
3)在使用液力耦合器時,減振效果有限,傳遞力矩過高時,負(fù)載的波動容易造成易熔塞爆的故障,為了減少故障,控制輥壓機運行電流僅為額定電流70%(約25A),輥壓機做功明顯降低,磨機產(chǎn)能得不到很好的發(fā)揮;改造后,磁力耦合器由于無接觸,具有更好的減振、吸收負(fù)載波動的性能,輥壓機運行電流可調(diào)整到35A,可有效地提高磨機臺時產(chǎn)量。
4)改造前減速機高速軸處測振達(dá)20~30mm/s。改造后減速機高速軸振動在8~10mm/s,有效減輕了設(shè)備振動。改造前每年需送廠家大修一次,改造后減速機運行平穩(wěn),*。
5改造效益分析
1)可節(jié)約油品,年節(jié)約費用約2萬元;
2)減少了維修時間,避免停產(chǎn)造成的損失,每次更換易熔塞約停機2h,改造后年增效益8.4萬元;
3)設(shè)備運行振動減小,設(shè)備安全隱患消除,年節(jié)約減速機維修及液力耦合器新購費用約40萬元;
4)2013年兩臺輥壓機減速機因振動損壞停機時間約138h,改造后設(shè)備運轉(zhuǎn)率提高,年增效益38.76萬元。
5)輥壓機與磨機聯(lián)動率達(dá)99%以上,輥壓機振動下降明顯,有效保護(hù)設(shè)備;同時磁力耦合器脫離后,恢復(fù)時間短,可穩(wěn)步提升設(shè)備可靠性。